煤氣發生爐不正常及處理:
運行中的煤氣發主爐,有時會出現異?,F象,如煤氣爐出溫度過高或過低,爐渣含碳量增高,爐內出現結渣、冒火等現象,均稱之為不正常爐況。造成這種現象的主要原因有以下三個方面:
1、供應的氣化原料不符合要求,如煤的質量降低,含灰分、煤矸石增多;煤的塊度不均勻,含煤粉多,惡化了爐內正常氣化條件。
2、發生爐本身存在缺陷,如加煤系統或出灰系統出現故障或零件損壞,致使加煤、出灰不均勻等。
3、司爐工操作失誤,如飽和溫度未控制好,對加煤、出灰、爐內層次變化情況未及時監測和調整等。
當然這些原因并不是孤立的,而是互相牽連的,有時還是其共同作用的結果。因此,爐況不正常情況的表現也是多種多樣的,互相交錯的,我們在這里將常見的不正常爐況歸納為三個問題予以分析說明。鑒于在正常生產條件下前二個因素已基本固定。既使出現,也顯而易見,故在分析時著重說明操作因素及處理辦法。
(一)煤氣發生爐的熱運行
1、煤氣發生爐熱運行的特征及判斷
(1)首先可從爐出溫度表上看出,煤氣爐出溫度超過工藝規定值3.2m爐為下段600℃,上段120℃。
(2)打開透爐孔觀察,可見爐面呈紅亮或黃亮色,有時有局部冒火現象。
(3)探爐可發現爐內有結渣現象,釬子插不下去,火層溫度高,釬子拿出來時火層區呈黃亮色,有時甚至將釬子燒斷。
(4)煤氣取樣化驗,CO2超過規定值,煤氣發熱值降低。
2、熱運行形成的原因及處理方法
造成熱運行的原因常見的有兩種,針對不同的原因,采取不同的處理方法。
(1)飽和溫度太低,即向爐底供風管中加入的蒸汽量少了,送入爐內的風中含水蒸氣量不足,使爐內溫度特別是氧化層溫度增高,當溫度超過灰渣熔點時,灰渣熔化,結成塊狀.這樣不僅是沿爐截面的均勻供風遭到了破壞,惡化了爐內氣化條件,而且由于大塊熔渣的存在,使氣流與碳的接觸面減少,二氧化碳和水蒸氣未能與碳充分反應就通過了還原層。結果煤氣爐出溫度高,煤氣中C02多,發熱值低。
出現這種情況時,應減少該臺爐子的負荷,適當提高飽和溫度,使爐內溫度降低到規定值,然后視具體情況作如下處理:
當結渣不嚴重時,用探爐的釬子穿插,破碎渣塊,并適當調整加煤量和出灰量,使爐子逐漸恢復正常。
當爐況惡化,爐內結成一片片大塊時,為了確保供煤氣質量和便于處理,將該臺爐與網路斷開,用大鋼釬和鐵錘進行敲打破渣,待基本上處理正常后再接人運行。
當爐子結成整塊無法下料時,只得停爐打渣,處理好后再點爐生產。
(2)生產過程中,當煤氣產量發生變化時,未及時調整加煤量和出灰量,造成灰層過高,氧化層上移,煤氣爐出溫度增高。
出現這種情況時,應適當加快出灰和加煤,使灰層降至規定值,爐子即可恢復正常狀況。